西安布料机生产分析。石灰石布料系统是生料生产的主要工序,在生料生产中作用至关重要,通过使用比例控制阀代替电液换向阀,通过硬管与高压软管的结合代替高压软管连接,解决了大臂颤动及高压软管接头频繁损坏的问题。
1 存在的问题
我公司石灰石堆取料机为Φ90 m圆锥型堆取料机,布料机为俯仰自动布料,其液压系统在使用过程中出现了两个问题:①大臂运行过程中颤动明显;②高压油管接头频繁损坏、使用周期较短,影响了设备的正常运行。
2 问题分析
通过观察发现布料机产生问题的原因:布料机液压缸的运行随着石灰石料位的变化不断升高降低,实现俯仰,而颤动就发生在液压缸换向的过程中,液压站控制换向的机构为双向电液换向阀,其在换向过程中无法实现软着陆,高压软管跳动频繁,通过调速阀多次进行调节,效果不明显,高压软管的跳动造成接头受力过大频繁损坏,问题无法根本解决。
3 解决方案
借鉴篦冷机液压站比例控制阀使用的经验,采取以下改进方案:仍使用原有动力和辅助部分,将集成阀块上的电液换向阀更换为压力及方向控制的比例阀,对控制程序稍作改动,使油缸运行平稳,实现无级变速,油缸上面控制调速的装置改变控制模式,使用平衡装置替换现有繁琐控制,以 大臂在任何位置工作时可持续稳定运行。
安装方案:
(1)拆除原有旧管道及阀体,油口必须进行封口, 不被污染,清理干净施工场地。
(2)根据系统图、配管图熟识各部分工艺作用、核心位置。
(3)管子的切割采用机械方法进行,切口平面与管子轴线垂直度误差为管子直径的1%,清理管口 管子清洁
(4)管子的煨弯采用液压弯管机,弯管的弯曲半径不得小于管外径的3~5倍,弯曲角度必须符合规范要求。
(5)对于管子的焊接,完全采用氩弧焊接,施焊前将管道所有出口和焊缝密实,焊接表面光滑纹路清晰。
4 改造效果
改造后一年来,液压缸运行平稳,解决了高压管道频繁损坏的问题,实现了布料机大臂的平稳起降,没有再出现大臂颤动的现象。